遇到這種橡皮布故障沈陽印刷廠教你如何解決
無論是單色膠印機、雙色膠印機還是多色膠印機,因橡皮布故障而導致的停機問題經常遇到,筆者在此僅對四色印刷過程中遇到的一例橡皮布故障進行分析探討,希望能對遇到相同情況的同行有所啟發。

故障現象:
換用新橡皮布印刷10萬印膠版紙活件后,改印銅版紙,準備工作完成后正式印刷,前幾百張印刷正常,后出現第一色組印跡發虛,特別是實地圖文發白的現象。清洗橡皮布后試印,又出現此種情況。
故障分析:
起初判斷是墨量太小,加大墨量后仍無濟于事,推斷是油墨黏性大,紙張表面強度低引起紙張拔毛,檢查后排除了這種可能性。
于是著重從油墨轉移上考慮,目測印刷圖文部分墨層飽滿,但橡皮布上墨量明顯不足,因此印刷時前幾百張正常,由此排除了印刷壓力不足的因素。
對橡皮布進行認真清洗時發現,橡皮布表面有上批印品圖文的潛影,表面膠層略顯光滑。
用布蘸水輕擦表面,發現水膜比較均勻地涂于其上,由此判斷,橡皮布膠層砂目中已壓入紙粉、膠料等親水性物質,使其親油性降低,油墨不能很好地吸附和轉移,造成印刷圖文發白發虛。
故障排除:
因這塊橡皮布是新近更換的,不存在老化問題,怎樣去除表面膠層砂目中存留的親水性物質,決定著這塊橡皮布能否使用。
若用還原劑進行清洗,效果不理想。用滑石粉打磨,殘留的滑石粉會加大印版的磨損,這種方法也不可取。
最后,我們嘗試了一種新方法,發現效果良好,具體做法如下。
(1)洗凈橡皮布表面殘留墨跡,用布蘸汽油涂于表面。
(2)用單面刀片輕刮,刮掉汽油后橡皮布表面發白,有少許粉末。
(3)用布蘸水涂于橡皮布表面,再用刀片輕刮,此時刮下來的水滴是白色的。
(4)擦凈橡皮布后開印,印張印跡飽滿,墨層厚實,網點清晰,故障排除。

值得一提的是,在用刀片刮橡皮布表面時,不能用力過大,否則損壞了表面膠層就得不償失了。